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栲膠法脫硫的優(yōu)點
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  • 栲膠法脫硫的優(yōu)點姜堰市化肥公司化肥生產(chǎn)能力現(xiàn)已達到18萬t/a合成氨,30萬t/a尿素。近年來隨著化肥行業(yè)激烈競爭,特別因煤炭供應(yīng)日趨緊張,煤炭價格不斷上漲,企業(yè)從控制生產(chǎn)成本的角度出發(fā),越來越多地使用高硫煤,因而使半水煤氣中的硫化物含量大幅上升,給后續(xù)工段的生產(chǎn)帶來極其嚴重的隱患,必須予以脫除,由此加大了半脫負荷并使之成為制約生產(chǎn)的瓶頸。筆者就姜堰化肥公司在半脫工段采用催化—栲膠法脫硫工藝技術(shù)的情況進行如下分析和總結(jié)。1 半脫工藝的選擇公司要求半脫后H2S含量指標<0.03g/m3。1999年之前半脫工藝采用氨水催化法脫硫,后隨著技改擴能以及越來越多地使用高硫煤,半脫工段負荷已遠遠超過當(dāng)初設(shè)計能力。此外,氨水催化法脫硫還存在諸多問題:①在再生過程中因空氣氣提,氨損耗大;②容量較低,只有0.1 g/L;③循環(huán)量大,溶液循環(huán)量為800 m3/h,電耗高;④由于脫硫過程要保持一定的氨水滴度(20~30),為保證脫硫吸收效果須向溶液中不斷補充氨,以彌補再生過程損失的氨,因此消耗大,運行成本高。采用氨水催化法脫硫時,半脫后的H2S含量長期居高不下,高達0.06~0.08 6/m3,超過操作指標控制值的2倍~3倍,多次因此出現(xiàn)脫碳工段填料硫堵及銅洗工況不穩(wěn),使銅耗升高,并造成銅洗工段帶液,對合成觸媒帶來極大危害。因此,半脫工藝的技術(shù)改造勢在必行。2000年公司對半脫工段進行改造,采用脫硫效率較高的工藝——栲膠脫硫。一般情況下在半脫進口氣體H2S含量<3.0 g/m3,溶液循環(huán)量為650m3/h時,脫...
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